0 前言
鍋爐再熱減溫水調(diào)節(jié)閥是火力發(fā)電廠鍋爐重要的噴水冷卻調(diào)節(jié)設(shè)備之一,安裝在鍋爐再熱器系統(tǒng)的噴水管上,根據(jù)再熱器管內(nèi)的蒸汽溫度等信號控制閥門開度,調(diào)節(jié)噴水管進(jìn)水量,保持再熱蒸汽溫度在允許范圍內(nèi)。
福建大唐國際寧德發(fā)電有限公司(以下簡稱寧電)3、4號鍋爐型號HG-1900/25.4-YM4.哈爾濱鍋爐廠有限公司引進(jìn)英國三井巴布科克能源公司的鍋爐技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)制造。英國采用兩側(cè)再熱器冷段管道上級事故噴水減溫器ABBKentIntrol調(diào)節(jié)閥。鍋爐運(yùn)行時(shí),再熱蒸汽溫度主要調(diào)節(jié)尾部再熱煙氣擋板,輔以減溫水調(diào)節(jié)。再熱器減溫水管道的最大設(shè)計(jì)流量為BMCR工況下再熱汽流量的3%;50%BMCR在負(fù)荷下,再熱器減溫水管道上的電動球閥關(guān)閉,減溫水不能投入使用。
自2006年機(jī)組投產(chǎn)以來,3、4鍋爐再熱減溫水調(diào)節(jié)閥每次維護(hù)更換閥芯密封環(huán)、閥芯、研磨閥芯、閥座。但每次維修后效果不好,內(nèi)部泄漏時(shí)間短,大大增加了備件成本和維修人員的工作量。內(nèi)部泄漏后,為了減少再熱器減溫水的泄漏,需要經(jīng)常關(guān)閉調(diào)節(jié)閥前的電動球閥,容易導(dǎo)致電頭與閥桿連接銷脫落,經(jīng)常出現(xiàn)缺陷。通過跟蹤記錄,機(jī)組在低負(fù)荷下(約300MW),左右調(diào)節(jié)閥泄漏近30,t鍋爐經(jīng)濟(jì)性嚴(yán)重降低。
本文全面分析了再熱減溫水調(diào)節(jié)閥本身的結(jié)構(gòu)和運(yùn)行參數(shù),找出了解決問題的方法。
1 分析調(diào)節(jié)閥泄漏原因
1.1
每臺爐安裝2套再熱器減溫水調(diào)節(jié)閥,設(shè)計(jì)參數(shù)如下:
接管規(guī)格:D76´8.5MWT;
管材:SA-210C;
設(shè)計(jì)壓力/溫度:18MPa/350℃;
設(shè)計(jì)運(yùn)行溫度:191℃;
溫度為22MPa/220℃,減溫水來水溫度為150℃,最大流量為49t/h;
再熱器進(jìn)出口蒸汽壓力4.62/4.43MPa,進(jìn)出口蒸汽溫度為319/569℃,再熱蒸汽流量為1600t/h。
根據(jù)設(shè)計(jì)工況,在300MW調(diào)節(jié)閥應(yīng)無流量,但在實(shí)際運(yùn)行過程中,閥門的流量非??捎^,如表1所示。
表1
1.2 再熱器減溫水調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
調(diào)節(jié)閥芯閥桿采用鍛造一體式,閥芯具有平衡孔、籠式多孔降壓閥、平衡節(jié)流結(jié)構(gòu)。閥座和閥體為焊接結(jié)構(gòu),閥座環(huán)為堆焊結(jié)構(gòu),閥座尺寸很薄,閥座密封面為鑲嵌焊接硬合金環(huán),如圖1所示。
圖1
1.3 內(nèi)漏原因分析
(1)從運(yùn)行參數(shù)可以看出,閥門入口和出口壓差很大,為16.0-4.0MPa,由于機(jī)組投自動,再熱器減溫水調(diào)節(jié)閥運(yùn)行時(shí)動作頻繁,造成閥芯密封面被介質(zhì)沖蝕、沖刷。加上低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)長時(shí)間在小開度工作,流速過快,沖刷嚴(yán)重,破壞了閥門密封面,造成內(nèi)漏。可以判斷閥內(nèi)件選材及熱處理差,硬度不夠。
(2)籠式多孔降壓閥套只能起到一級節(jié)流的作用,閥門結(jié)構(gòu)不合理,流體能量無法有效消耗。閥芯上的密封圈由聚四氟乙烯制成。由于前后壓差大,閥芯上的密封圈容易被沖走,導(dǎo)致內(nèi)部泄漏。
(3)原閥座和閥體為焊接結(jié)構(gòu),閥座環(huán)為堆焊結(jié)構(gòu)。廠家出廠焊接時(shí)會出現(xiàn)微裂紋,閥座焊接口會出現(xiàn)裂紋,導(dǎo)致泄漏。調(diào)節(jié)門開關(guān)頻繁,閥座環(huán)尺寸太薄,閥座環(huán)被閥芯裂開,導(dǎo)致整個(gè)閥座環(huán)容易脫落,導(dǎo)致閥門內(nèi)部泄漏。
(4)為了減少開門力,一體式閥芯閥桿在設(shè)計(jì)上有一個(gè)平衡孔,開門時(shí)也會漏水。
2 鍋爐再熱減溫水調(diào)節(jié)閥改造
通過原因分析,調(diào)節(jié)閥改造如下:
(1)為了解決閥座焊接性能差導(dǎo)致的材料選擇、熱處理差、硬度不足和泄漏,閥座改為0Cr17Ni4Cu4Nb熱處理后,材料整體硬度增加,閥座環(huán)尺寸增厚,耐腐蝕,強(qiáng)度增加。提高閥桿閥瓣的性能,比原進(jìn)口備件410(Cr13)提高了很多。這樣可以提高閥門的使用壽命,防止電頭過扭矩支撐閥座環(huán)。
(2)為解決再熱器減溫水調(diào)節(jié)閥運(yùn)行頻繁、易腐蝕閥瓣密封面的問題,將閥門原有一級節(jié)流改為三級節(jié)流,降低各級節(jié)流部位的壓差,從而降低各級節(jié)流部位的流速,減少介質(zhì)對閥瓣和閥座密封面的腐蝕,避免內(nèi)部泄漏。各級節(jié)流面積按運(yùn)行所需參數(shù)計(jì)算,確保閥門改造后的調(diào)節(jié)特性和流量滿足機(jī)組運(yùn)行要求。
計(jì)算三級節(jié)流閥的流量特性,計(jì)算閥的流通能力KV公式(1)計(jì)算值:
(1)
計(jì)算后,可以知道各級閥門KV如表2所示。
表2 閥門KV值和節(jié)流面積
考慮到閥門通常是80%~85%的開度可以達(dá)到全開流量,閥門的節(jié)流面積取適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)余量,所以三級閥門的節(jié)流面積取1.2余量、流量特性等百分比特性,能滿足閥門在小開度下具有較好的調(diào)節(jié)特性,特性曲線見圖2。
圖2 閥門調(diào)節(jié)特性曲線
(3)將閥座改為活閥座,適當(dāng)增強(qiáng)閥座強(qiáng)度,用壓纏繞墊片密封閥座和閥體。使用活閥座后,當(dāng)運(yùn)行一段時(shí)間后閥座被沖走,產(chǎn)生泄漏時(shí),切斷來水前后電動球閥和手動閘閥,方便運(yùn)行中更換調(diào)節(jié)閥座,保證無泄漏,節(jié)能降耗。
(4)通過控制閥體、閥蓋、節(jié)流套和閥座的軸向尺寸公差,保證纏繞墊片的壓縮量,保證各配合面的同軸度和垂直度,使墊片壓縮均勻,從而保證閥門無內(nèi)外泄漏。在加工過程中,閥芯和閥座的成分子級咬合,關(guān)閉緊密,完全零泄漏。
(5)原平衡閥不僅要保證密封面,還要保證閥門上的密封圈,這樣才能保證閥門不會泄漏。但密封圈是聚四氟乙烯制成的,在運(yùn)行過程中容易被介質(zhì)沖刷損壞,導(dǎo)致閥門泄漏。為此,取消閥門上的密封圈,降低內(nèi)部泄漏的概率。由于閥門變成不平衡結(jié)構(gòu),需要增加閥門在零位打開的驅(qū)動力,大概需要增加300kN檢查電動頭的力后auam力矩可以用于標(biāo)準(zhǔn),因此電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)的力足夠。
(6)原閥瓣上的平衡孔確保調(diào)節(jié)閥開關(guān)不會自由堵塞?,F(xiàn)在取消閥瓣上的平衡孔,以減少另一個(gè)泄漏點(diǎn)。根據(jù)上述閥體結(jié)構(gòu),改造后的閥體結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 改造后調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)圖(局部)
(7)減溫水調(diào)節(jié)閥采用的是auam多回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行器SA07.1-SA16.1AUMAMATIC,如圖4所示。
圖4 auma電動執(zhí)行器
每次檢修后檢查閥門行程,發(fā)現(xiàn)電動執(zhí)行器在運(yùn)行過程中會產(chǎn)生零漂移,即閥門電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)發(fā)出零指令,電動頭不動作,但實(shí)際上閥門沒有完全關(guān)閉,然后閥門密封面與閥座密封面之間會有一定的間隙,介質(zhì)在高壓下會以非常高的速度流過密封面,導(dǎo)致密封面嚴(yán)重腐蝕。即使電動執(zhí)行器的零點(diǎn)重新調(diào)整,閥門也會有內(nèi)部泄漏,隨著時(shí)間的推移,內(nèi)部泄漏也會越來越大。此外,閥門密封面還需要保持一定的密封比壓力,以確保密封,這需要電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)在閥門關(guān)閉時(shí),也必須給閥桿一定的向下力,以確保密封。
調(diào)整閥門零位時(shí),用電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)的扭矩關(guān)閉閥門,調(diào)整到扭矩3檔位置。閥門關(guān)閉時(shí),可保證閥門關(guān)閉嚴(yán)密,密封面有一定的密封比壓力,有效避免零點(diǎn)漂移對閥門內(nèi)部泄漏的影響。
3 結(jié)論
通過對寧電3、4鍋爐再熱減溫水調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)的分析和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),找出內(nèi)部泄漏的原因,并提出了可行的改進(jìn)方法。改造后的調(diào)節(jié)閥運(yùn)行良好,機(jī)組為300MW負(fù)荷下,電動門全開,調(diào)節(jié)閥關(guān)閉,無內(nèi)漏,使用效果好。
通過再熱器減溫水調(diào)節(jié)閥的改造,不僅延長了再熱減溫水調(diào)節(jié)門的使用壽命,而且降低了再熱減溫水調(diào)節(jié)門的維護(hù)成本。此外,由于再熱減溫水不再泄漏,降低了發(fā)電煤耗,提高了機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。
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